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迎寒裝卸 “烏金”暢運——秦皇島港能源保供一線見聞

來源:秦皇島新聞網

責編:陳可

時間:2026-01-28 12:19:46

數九寒天,空氣中夾雜著清冽的氣息,秦皇島港白天氣溫已降到零度以下,夜間最低氣溫突破了零下15攝氏度。

汽笛聲響,一列列裝載著優質電煤的火車經由大秦鐵路線,緩緩駛入終點站——秦皇島港。一批批“烏金”在這里稍作停留,經過“卸、堆、取、裝”全鏈條作業后,搭乘萬噸巨輪駛向南方沿海八省一市。

當前正值冬季用煤高峰期,作為“北煤南運”主樞紐港,秦皇島港股份有限公司通過優化作業流程與組織管理,加強與能源鏈條上下游協同合作,全力服務國家能源安全戰略。

秦皇島港共有4個煤炭作業區、20個煤炭專業泊位,每年有近2億噸的電煤從這里發往南方。電煤如何在秦皇島港實現陸水轉運的高效銜接?我們來一探究竟……

冬日里,秦皇島港電煤裝船作業有條不紊。

110分鐘卸下一車電煤

卸車機房是電煤到達秦皇島港后的第一站,這里的卸貨能力對電煤的陸水轉運有著直接影響。

在秦港股份六公司的卸車機房,記者見到,105節滿載“烏金”的車廂在定位車牽引下,連續駛入卸車機房。之后,每3節車廂進行編組,伸縮的機械臂將車廂頂部、傾翻側壓緊。3節車廂被緩緩傾斜后,再進行155度的翻轉。瞬間,電煤傾瀉而下。

“你看,每節車廂之間的連接掛鉤可以360度旋轉,在卸車時,就不需要將各節車廂脫鉤。這樣,卸煤的效率大幅度提升。”六公司卸車隊隊長雷彤告訴記者,“每組3節車廂卸煤的時間不到3分鐘。”

秦港股份九公司集控室內,裝船機司機坐在辦公室即可完成電煤裝船的作業流程。

在卸車機房現場,幾乎看不到作業人員的身影。雷彤和隊友在指揮控制中心遠程發出卸車指令,這里24小時運轉,實行倒班制,做到“人歇機器不歇。”

卸車隊的作業量按“車”來算,每一列車由105節車廂組成,共搭載8400噸的電煤。在六公司,這里的卸車流程實行標準化作業,明確了“110分鐘單列卸車時長標準”。

“港區每天能卸下多少電煤,會影響大秦鐵路的運力。”雷彤告訴記者,他們的目標是“即來即卸、以卸保裝”,以充分釋放集運潛力。

面對日益增長的運輸需求與復雜的生產環境,從2025年4月起,六公司創新開展了覆蓋卸車全流程的綜合裝卸效率勞動競賽,通過生產組織革新、現場管理強化、工藝升級等舉措,推動效率水平穩步提升。

在開展綜合裝卸效率勞動競賽的同時,六公司創新推行“機電一體化”管理模式,設置設備管理細化責任單元,將責任單元納入統一考核體系,將目標管理、流程組織、責任落實與獎懲機制深度綁定,以設備的穩定運行保障卸車效率的持續提升。

據了解,秦港股份六公司完成了兩臺卸車機的改造升級,在保留原有磁脈沖清車設備的基礎上,創新性地新增了振打清車裝置,構建起“磁脈沖+振打電機”的雙模式清凍煤體系。這一技術突破,有效解決了傳統單一清車方式對車廂底部、前后壁凍煤清理效果有限的行業難題,實現了凍煤“無死角”清理,為冬季低溫時段的高效卸車提供了有力保障。

當前,六公司的電煤卸車綜合效率從2024年的146分鐘/列提升至126分鐘/列;冬季卸車翻凈率達到99.77%,較2024年同期提升0.45%,創歷年同期最高水平,卸車設備運行完好率達98.9%。

秦皇島港工作人員實時監控生產數據,保障電煤裝卸高效運行。

“一鍵式”效率提升20%

1月15日凌晨2時50分,秦港股份九公司煤炭裝卸碼頭旁,一艘5萬噸級運煤船舶“太湖8”穩穩停靠在901號泊位上。

“‘太湖8’已經抵港,可以裝船作業……”確認電煤移倉指令后,集控中心內的裝船機司機李鯤輕點鼠標,選擇屏幕上的“啟動”按鈕,即刻觸發了全流程自動化作業模式。

展大臂、收臂架、移倉……電煤裝船步驟的所有動作都在集控室內操作,李鯤和工友們坐在辦公室里,透過面前的電子大屏,可直接看到電煤從堆場到船艙的全過程,輕松完成電煤從取料到裝船的系統作業流程。

烏黑的煤炭從堆場移出,隨著傳送皮帶滾滾向前。裝船機伸展著巨臂,源源不斷地將電煤裝入船艙,生產作業有條不紊。

經過了近17個小時的高效裝船作業后,優質的電煤輸送到“太湖8”貨輪上,完成了從陸路到海運的全流程裝載。當日晚8時,“太湖8”離開秦皇島港,駛向江陰市。

去年,秦港股份九公司完成了10臺取料機和6臺堆料機的智能化設備改造升級。如今,取料、裝船所有動作都在集控室內操作,由原本人員的現場盯控監護模式改為自動化的遠程智能作業,實現由“有人操作”向“無人干預”的轉型升級。

“之前,取料機、裝船機分別由1名司機操縱,如今,我一個人就能管控兩臺設備,智能化作業讓生產效率大大提升。”李鯤告訴記者。

據了解,電煤裝船的全流程智能化作業基于實時作業數據與港口資源狀態,動態生成裝卸生產的最優作業流程。“一鍵式”全流程智能化作業,讓電煤的取、裝單流程響應速度提升超60%,煤炭堆場利用率提高10%,綜合裝船效率比人工手動模式提高13.3%,港口運維成本降低30%。

自去年11月以來,秦皇島港錨地的貨輪數量日均達到34艘次,電煤的日均調出量達到60.8萬噸,相比2025年前三季度提升25.6%。通過優化作業流程,電煤往下游運輸的速度不斷加快,一只4至5萬噸級的散貨輪24小時內就能完成從靠泊、裝載到離港的作業過程。2025年,秦皇島港煤炭單船作業效率提升5.8%,船舶平均在港停時壓縮近28%。

一節節滿載優質電煤的車廂在港區停靠,等候卸車作業。

“6+N”協同強保障

1月18日清晨,秦皇島港區刮起了大風,這樣的天氣不利于船舶航行,因為限航,貨輪只能遠遠地停在錨地,等待進港的消息。

“南方電廠告急,開航后,能否讓我們第一時間靠岸?”準備停靠在303泊位的“平安達60”輪船長按捺不住急迫的心情,向秦港股份生產調度指揮中心提出優先靠泊的請求。

得知電廠電煤告急,生產調度指揮中心迅速啟動電煤運輸保障“6+N”協調機制,按照礦、路、港、航、電煤炭運輸各環節無縫銜接、全天候保障的原則,開啟了一條優先接卸備貨、優先靠泊裝船的“綠色通道”。

由鐵路、港口、海事、引航、拖輪、船舶代理單位這6方,加上供需上下游共同參與的“6+N”協調機制啟動后,當天夜間開航后,生產調度指揮中心第一時間安排“平安達60”輪進港作業。僅用23小時,秦皇島港就完成全船4.7萬噸的電煤裝載及進出港工作。

“在極端天氣發生后,為加快港口船舶周轉,我們會第一時間啟動‘6+N’協調機制,采取優化排泊計劃、港前待泊、雙向環路進出港等舉措,強化港區各生產作業單元協同配合,大幅提升裝船效率,縮短船舶走靠時間。”生產調度指揮中心副主任王鵬博說。

“6+N”協調機制實施以來,隨著信息共享、港口鐵路銜接加強,客戶計劃兌現率、泊位利用率不斷提高,秦皇島港獨有的環向航路優勢得以充分發揮,最大化實現電煤在港口的順暢周轉。去年11月,秦皇島港成功克服惡劣天氣多發等多重挑戰,搶裝搶靠,完船數突破700艘次,同比提升17%,日均吞吐量達134萬噸,創單月日均吞吐量歷史最高紀錄。

秦港股份六公司開展綜合裝卸效率勞動競賽,推動生產作業水平穩步提升。

為保障能源運輸通道暢通,秦港股份還制定了港口生產“四預”措施:

有針對性的“預警”,密切關注港口海域和陸域、鐵路沿線地區、煤炭產地以及南方用煤地區的天氣變化情況,提供準確的天氣預警和凍煤凍車狀態,為采取應對措施爭取時間;提升“預判”能力,根據南方電廠的存煤、日耗等數據信息,預判出供熱和電力用煤的需求趨勢,對重點區域進行精準供應、快速供應;設立保障“預案”,嚴格落實《煤炭運輸保障應急預案》,確保生產運行、設備保障、安全生產、衛生環保等“四位一體”各項工作順利開展;有“預演”準備,港區通過船舶預排、靠泊模擬、裝船流程推演等措施,科學編排船舶計劃,提升裝船作業效率,并對鐵路請車、批車、裝車、在途車等各環節,做好卸車推演工作,精心制定卸車計劃,促進全港卸車能力最大化。

“來車即卸、來船即裝”,港口整體作業效率與服務品質不斷提升。2025年,秦港股份全年煤炭貨類吞吐量4.325億噸,同比增長4.48%,再創歷史新高;煤炭貨類吞吐量在環渤海八港、環渤海十港及大秦線市場份額實現2023年以來“三連增”。


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